Um campo do norte da Colômbia com vários poços de produção de gás natural tem uma produção total de quase 15 MSCFD com presença de H2S na faixa de 10 a 190 ppm. Além do tratamento com sequestrante de H2S, o campo requer inibidor de corrosão, inibidor de incrustação e biocida para água associada ao gás.
Atualmente, o uso de sequestrante de H2S (Lipesa 512BR) tem sido alto, variando de 4 a 10 vezes acima de sua dose teórica.
A equipe Lipesa realizou um equilíbrio de massa e avaliou a localização dos pontos de injeção em cada um dos poços em relação ao teor de H2S e consumo de Lipesa 512BR. Eles determinaram que o alto teor de água associado nos poços está causando alto consumo de sequestrante, uma vez que o produto é desviado para a água em vez de reagir com o H2S na fase gasosa. A tabela 1 mostra os volumes de água associada por poço e o consumo real comparado ao consumo teórico.
Tabela 1. Volume da água associada comparado ao consumo de Lipesa 512BR
Embora o desvio do consumo real comparado ao consumo teórico não seja linear com a produção de água, a equipe observou que, à medida que os poços produzem mais água, o consumo de Lipesa 512BR aumenta.
Com base na hipótese de que a água associada seja a causa do alto consumo de Lipesa 512BR, foi localizado um ponto dentro da planta de processamento de gás natural onde não havia água associada. O Lipesa 512BR foi injetado nesse ponto (na saída da planta de desidratação de glicol) por três dias, e o consumo diminuiu nos poços com uma presença de água livre associada. O resultado líquido foi uma redução de 9 gpd do produto usado.
Teste de campo final
Apesar da redução, o ponto de injeção localizado a jusante da planta de glicol não foi eficiente o suficiente devido ao caminho curto (10 metros) entre esse ponto de injeção e a medição de H2S no cromatógrafo da planta. Um novo ponto foi estabelecido entre os compressores e a fábrica de glicol em uma seção de tubulação com mais de 100 metros de comprimento, garantindo um fluxo de água muito baixo e excelentes tempos de mistura e reação.
Esse teste durou um mês e consistiu em aumentar o consumo progressivamente na direção do ponto de descarga dos compressores (ponto sem água) e reduzir o consumo nos poços (pontos com a presença de água livre associada). A Tabela 2 mostra o consumo de Lipesa 512BR por poço antes deste teste de campo, e a Tabela 3 mostra o novo consumo de Lipesa 512BR por poço após a alteração e no ponto adicional à descarga dos compressores.
Tabela 2. Consumo de Lipesa 512BR por poço antes do teste
Tabela 3. Consumo de Lipesa 512BR por poço depois da mudança do ponto de injeção
A redução no consumo de Lipesa 512BR foi substancial, de 155 gpd para 85 gpd (45%). Ao simplesmente adicionar um ponto de injeção onde havia apenas gás, o cliente economizou mais de US$ 25.000 por mês em despesas.
Como o novo ponto de injeção era antes da planta de desidratação de glicol, variáveis como o pH do glicol e a taxa de reposição precisavam ser monitoradas para evitar espuma e perda de eficiência no vaporizador da unidade regeneradora de glicol.
Tabela 4. Volume de reposição de glicol durante o teste
Os resultados são apenas exemplos. Não são garantidos. Os resultados reais podem variar.